让每一滴蒸汽凝结水都“活”起来
2026-05-28

蒸汽凝结水余热利用率从18.3%提升到92.5%,在山东中烟全力做好绿色发展大文章的实践里,山东省绿色工厂、节水标杆单位青岛卷烟厂写下生动篇章。

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青岛卷烟厂动力车间职工巡检蒸汽凝结水板换设备。  /姜浩涌 摄

系统改造,余热“重生”——

蒸汽凝结水“物尽其用”的故事,要从职工澡堂说起。

“全厂每年产生95℃的蒸汽凝结水约6万吨,还是蒸馏水品质。”在青岛卷烟厂技术骨干张鹏眼里,这些降温排放的水是宝贵资源,如果“哗哗”地流走实在可惜。

如何把蒸汽凝结水的“热”和“纯”利用起来,成为张鹏的心头事。职工澡堂需要40℃左右热水,全靠蒸汽加热,压力有波动,水温就不稳定。95℃的蒸汽凝结水能不能加热洗澡水?这个念头闪起的瞬间,他找到了方向。

经过研究探讨、反复试验与落地实施,以板式换热器为核心的余热利用系统诞生,高温凝结水被引入板式换热器,与自来水进行热交换,升温后的自来水直供职工澡堂。

“以前洗澡水忽冷忽热,现在从头到尾一个温度,舒服多了。”职工的反馈是蒸汽凝结水余热利用最好的褒奖。

多点利用,价值“倍增”——

迈出第一步,更多的“绿色细胞”被激活。

平时,卷包车间刷胶间清洗胶缸的热水同样来自蒸汽凝结水,挡车工感慨:“以前用蒸汽换热,既浪费能量,又难以调整温度。现在打开就是合适温度,太方便了。”

到冬季,蒸汽凝结水被引入车间盘管采暖系统,取代部分蒸汽采暖,解决了以往依赖蒸汽能耗高、成本大、采暖效果不稳定的问题。一个采暖季可节约蒸汽2174吨,节省费用约58万元。

在空调新风预处理环节,蒸汽凝结水同样“大显身手”。北方少雨,尤其是冬季天气干燥,过去消耗大量蒸汽提高室内空气湿度。如今,利用蒸汽凝结水温湿度双重优势,对新风系统进行预热、预湿,蒸汽用量显著减少。

此外,纯净的凝结水代替自来水、软化水,不易产生水垢,省去很多麻烦。

凭借“热”的优势和“纯”的特质,蒸汽凝结水支撑起“一水多用”的绿色链条,更多应用场景被管道串珠成链,完成蒸汽凝结水在厂区的“绿色旅行”。

精准施策,滴水“精算”——

蒸汽凝结水的循环利用,背后是一套厚实的“账本”。

技术选择,算好“匹配账”。舍弃大功率工频泵,选用变频节能、扬程够用的小功率冷凝泵,能源利用更精准、更集约。

系统控制,算实“可靠账”。余热利用系统选用双侧、多功能远程控制模块,实现全自动双向调节,与蒸汽加热智能切换,蒸汽凝结水不足时蒸汽自动“兜底”,全程不用人工干预。

精细管理,算准“明白账”。余热利用系统投用前,青岛卷烟厂把用水峰值、波动区间摸了个底朝天;投用后,连续监控、动态调整,定期核算节能节水“账单”,用实打实的数字检验成效。

“节水不是一道选择题,而是必答题。”动力车间负责人廖克存介绍,凭借“把账算清、把事做实”的劲头,青岛卷烟厂年节约蒸汽5457吨、能源费用约146万元,减少二氧化碳排放近2000吨。

一滴水,折射国企担当;一度热,映照发展成色。从18.3%到92.5%,蒸汽凝结水资源集约的场景里,青岛卷烟厂绿色发展的步伐稳健、态度坚定。

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关键词: 烟草